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修舊挖出“金元寶”——公司推進修舊工作紀略

2024-12-09 0

截至今年10月,公司修舊產值完成近3.5億元,比計劃增加1億多元,這是今年全公司在修舊工作上交出的一份亮麗的成績單。



近年來,公司把降成增效工作貫穿到經營管理各個環節,其中,修舊是降成增效工作的關鍵環節之一。各單位積極做好修舊這篇大文章,在廢品中“淘寶”、從舊品中“挖金”,持續加大修舊工作力度,在確保安全使用的前提下,本著“能修舊不領新、能自修不外委”的原則,同時,減少新材料、新設備投入,降低了生產成本,為降成增效作出貢獻。

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今年,在公司的統一部署下,各個礦機電科、更生廠、材料科等有關單位和相關地面廠處共同發力,為這份優異的修舊成績單“錦上添花”。其中,永益公司的修舊產值比計劃超出了近2000萬元;新發礦的修舊產值比計劃超出了800萬元;平崗礦的修舊產值比計劃超出了907萬元……成績亮眼,數據為證。他們是如何做到的呢?讓筆者來逐一揭曉。

在永益公司三機分廠車間,筆者聽到一陣叮叮當當的聲音傳來,只見工人們正在對一臺型號為MG300/730-WD的采煤機進行維修,他們先清洗采煤機外殼上的煤泥,再把它拆解……全套工序操作起來如行云流水般。每道工序,他們都會仔細尋找修舊價值。筆者看到,工人們正在檢測殼體和零部件有沒有損壞。一名師傅介紹道,如果殼體各孔與外觀的尺寸變大,就需要補焊等工序,外觀處理好后,再進行內部檢查,看看是否需要更換內部齒輪和軸承以及密封件和行星結構。“我們現在維修好的機器就跟剛出廠的新機器一樣,并且比引進一臺這個型號的新設備會節省大量資金。”這個分廠的計劃員姜延峰向筆者介紹道。

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來到永益公司支架分廠車間,一臺臺檢修好的各種型號的液壓支架整齊地碼放在一起,待檢修和剛從井下運送過來的液壓支架也整齊的放在一旁。筆者從這個車間的調度員梁威那里了解到,現在維修一臺液壓支架的大概費用在1.5萬元—2萬元之間,其中閥件的密封圈和膠管是目前液壓支架必須更換的物件,管接件和千斤頂更換的條件,需要看液壓支架的使用以及磨損程度。

永益公司為填補雞礦公司維修液壓支架立柱的技術空白,今年3月末,他們成立了電鍍分廠立柱再造車間,采用激光熔覆再造技術和珩磨工藝,修復報廢的液壓支架立柱。新車間運行近8個月來,各項指標良好,收到了預期效果。

地面廠處如此,公司各礦井也不遜色。

今年以來,新發礦牢固樹立“過緊日子思想”,從細微處著手,強化節約意識,大到采煤機,小到螺絲、錨桿盤,都提倡使用舊品,減少新品投入。今年,這個礦的機電區報廢復用設備212臺,節約資金2000余萬元。閑置設備每租賃一天都會產生費用,為了杜絕設備閑置,這個區從制度、管理、考核等各個方面出實策、用實招、求實效,讓設備管理人員對回撤工作面實行全程跟蹤寫實,確定設備回撤數量、回撤時間和責任人,建卡立賬,跟蹤管理,落實獎罰,截至目前,共回撤各類設備726臺。同時,建立設備巡視檢查制度,對井下閑置和超占設備及時調劑,截至目前,井下共調劑設備101臺,節省租賃費35萬元。他們還建立責任包保機制,這個礦年初就對各專業、單位下達材料費、租賃費“包保”指標,所有指標全部下放分解,形成“礦--區--隊”三級責任體系,包保指標同各單位工資總額、倍數工資、浮動工資(效益)掛鉤,并進一步細化了設備管理辦法,把采掘常用的設備和租賃價格核定后,向員工公示,讓每名員工都“算著干”。這個礦在工程設計上本著安全、高效、實用、節省的原則,在開工前合理設備選型,并根據井下施工現場條件變化及時調整設備使用,根據新舊設備租金不同,盡量租用公司檢修好的舊設備,減少租賃費用,今年以來,租賃舊設備20臺,節省租賃費33.7萬元。

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“能修不換,應修盡修”是新發礦機電人的工作原則。截至目前,這個區修舊能力不斷提高,能夠在區內維修的設備就有皮帶機、絞車、乳化泵等6類,其中28個品種全部實現自主檢修。這個區通過落實“首接首辦,接活接責”的設備運行全周期負責制,保證檢修質量,實現設備不但要修得好,而且要修得精、用得住。并嚴格落實包機制,對每臺設備落實專門的包機人,加強日常性檢修和預防性檢修,定時對設備油脂、溫度、聲音進行檢查,發現異常及時檢修,對綜采工作面支架實行撤面不升井檢修,在井下檢修后直接用到下一個工作面,既提高了檢修效率效益,又省去了運輸環節。