今年以來,榮華一礦牢固樹立過緊日子的思想,把修舊利廢作為礦井發展的重要一環,擰緊“節約閥”,大力深挖“內潛”,堅持把修舊利廢貫穿于物資回收、維修、加工復用等工作始終,既抓“西瓜”又撿“芝麻”,不斷提升修舊利廢“含金量”,助推降成增效工作取得良好效果。
榮華一礦把降成增效工作延伸到每一個崗位,每一名員工,本著“能用則用、能修就修”的原則,要求員工能用舊的、能修復的決不能用新的,努力挖掘廢舊物資的“含金量”,杜絕 “以換代修”現象,讓廢舊設備重煥“生機”。在噴漿機、刮板運輸機、減速機、水泵、乳化泵、皮帶承載架等設備的修復上,做到能自修的決不外委,減少設備外委檢修費用;把廢舊的托輥加工成井下使用的幫輪、升井的舊管路改為過道管、廢舊錨桿加工成管路托盤、廢舊皮帶制作皮帶清掃器……實現了材料費的大幅降低。
今年上半年,這個礦在西部采區架空乘人裝置實現了無人值守、地面變電所實現了無人值守、西一采區水泵實現了無人值守、地面瓦斯發電站實現遠程集中控制及無人值守,節省了人工費用;地面矸石山絞車自動化提升、中央主排水倉新引進一套污水處理設備、地面抽放泵站智能化、瓦斯科自主研發制做抽放管路放水器等,共節約費用60萬余元;運輸區自制加工道岔及扳道器,優化巷道支護方式,減少支護材料投入,節省材料費用。
榮華一礦在材料、電力、設備、其他費用管理上摸清底數,特別是摸清材料家底,能調劑的堅決不進新品,進一步提高了材料的使用率。這個礦材料科科長張海濤介紹,根據制定的《物資管理辦法》,經過前期多個部門調查研討,對機電設備的檢修、機械加工、設備檢修工時,制定了詳細的定額單價,使每一項檢修費用透明、公開,極大地調動了員工工作的積極性,提高了檢修效率。機電科設備管理組根據井下實際情況,月初對各車間下達設備檢修計劃,月末由經營辦、材料科、工資科多部門聯合考核驗收,以檢修數量和加工質量作為考核標準。
榮華一礦加大提質增收創效工作力度,創新工作舉措,狠抓落實,全方位、多角度抓煤質。煤質科從源頭抓起,強化監督,由專人負責井下煤質管理,實行全過程監管,每天時時進行監察。選煤廠安裝了智能干選系統,選矸率由80%提高到90%。今年,為了實時調整振動篩孔,減少矸石混入,選煤廠對雙齒輥破碎機進行了增型,由2PGL—400X1000型增型至2PGL—500X1500型,增型后,不但提高破碎機的小時處理量,還解決了破碎機處理能力不足的問題。
這個礦更生廠扎實推進內部市場化建設,發動全體員工樹立過緊日子的思想,杜絕浪費,能修補上的零部件絕不用新品,教育引導員工牢固樹立“降低成本就是增加工資”的思想,立足本職崗位,積極修舊利廢,降低生產成本,大力開展材料回收復用、修舊制新工作,不斷提高零配件的回收復用率,最大限度減少材料費用支出,實現效益最大化。今年上半年,共回收物資180多種,復用110種。同時,為加大修舊制新力量,增加制新品種,充分發揮更生廠、檢修車間、包機房作用,修舊制新產值超額完成;根據工程接續安排,采煤回撤皮帶帶面調劑給掘進使用,掘進不給新帶面,采掘搬家先考慮使用調劑電纜、鋼軌、鐵枕木、皮帶保護器、橡套軟線等,井下平衡調劑材料700余萬元,充分發揮了物資循環再利用的價值。